經(jīng)過(guò)3個(gè)月的運(yùn)行,武漢石化新增丙烯脫硫系統(tǒng)取得明顯成效,精丙烯總硫含量由3ppm(百萬(wàn)分之三)降為0.5ppm(百萬(wàn)分之零點(diǎn)五)以下。
過(guò)去,武漢石化的聚丙烯生產(chǎn)一直受硫含量高的困擾,催化劑單耗高,產(chǎn)品質(zhì)量也受到影響,甚至一度有用戶反映,該產(chǎn)品在加工過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生硫化物特有的異味。
武漢石化高度重視硫含量高的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)分析,決定通過(guò)技術(shù)改造來(lái)加以解決。在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)條件反復(fù)論證后,制定了利用閑置的八個(gè)精制塔,改建成精丙烯脫硫系統(tǒng)的方案,對(duì)精丙烯進(jìn)行水解脫硫。經(jīng)過(guò)3個(gè)月的運(yùn)行,精丙烯總硫含量下降明顯,特別是羰基硫含量已低于20ppb(十億分之二十)以下。
原料硫含量下降后,聚丙烯催化劑單耗也下降了10%,一年就收回了丙烯脫硫項(xiàng)目投資。而更重要的是,產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提升,為武漢石化下一步生產(chǎn)性能更好、價(jià)格更優(yōu)的聚丙烯專用料創(chuàng)造了條件。