中國石化新聞網(wǎng)訊(陶炎)今年以來,揚子石化烯烴廠轉(zhuǎn)變觀念,優(yōu)化配置,努力提高乙烯、乙二醇、丁二烯等裝置的儀表自控率,目前,乙烯裝置的儀表自控率已經(jīng)有去年大修前的74%提高至90%,其中裝置儀表大戶的裂解單元接近95%;乙二醇、丁二烯等其他裝置的儀表自控率甚至已經(jīng)達到95%以上。
化工裝置生產(chǎn)過程中的自動化控制,好像是人的眼睛,用來指揮和控制生產(chǎn)過程的大腦和神經(jīng)中樞,是各類生產(chǎn)裝置保證工藝指標、安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn)、節(jié)能降耗及優(yōu)化操作和改善生產(chǎn)管理的關(guān)鍵。而化工裝置DCS操作系統(tǒng)中的儀表自控率是其中一項很重要的指標,代表著化工自動化程度的高低水平。
2010年大修前,揚子石化烯烴廠新老區(qū)乙烯裝置自控率僅有74%,低自控率直接影響到裝置的產(chǎn)能、能耗、物耗等經(jīng)濟技術(shù)指標。為此,烯烴廠轉(zhuǎn)變觀念,下決心要提高乙烯等裝置自動化儀表使用水平。今年以來,烯烴廠優(yōu)化配置,對乙烯裝置的八個單元片區(qū)、1122個控制系統(tǒng),500余套儀表回路進行了全面細致的梳理,統(tǒng)計出當前未投用自動控制的儀表,并以工藝要求、儀表問題、永久廢棄和暫時停用等四項原因進行分類,每周以工藝周報形式反映,提高工作執(zhí)行力。在日常管理中,指定現(xiàn)場儀表責(zé)任人和工藝配合人,密切協(xié)作,分區(qū)、分批、分類推進工作,共同處理問題。對一時無法解決的問題,采取“限時整改”的方法,拿出解決方案和整改時間表,一旦條件具備,立即解決;對于經(jīng)常需下線處理的儀表、閥門,工藝同儀表實時溝通聯(lián)系,由廠部電儀副總工程師牽頭,定期組織召開協(xié)調(diào)會,確保及時處理;對于前期改造中永久廢棄或停用設(shè)備的相關(guān)儀表,由工藝出具變更聯(lián)絡(luò)簽,儀表負責(zé)從DCS和PHD系統(tǒng)徹底刪除。
在層層措施落實下,烯烴廠各裝置片區(qū)的儀表自控率逐步實現(xiàn)大幅度提高,裝置安全經(jīng)濟運行水平不斷提高。今年一季度,揚子石化烯烴廠未發(fā)生一起非計劃停車和安全環(huán)保事故,乙烯、丙烯、乙二醇、丁二烯、環(huán)氧乙烷等主要產(chǎn)品產(chǎn)量超額完成季度生產(chǎn)任務(wù);能耗、物耗、收率等各項經(jīng)濟技術(shù)指標同比有了較大提高。其中乙烯收率同比提高1.2%,雙烯收率同比提高1.5%,乙烯加工損失率同比下降約10%;丁二烯優(yōu)級品率甚至達到99.93%,超額完成了公司的考核指標。