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大港油田通球技術(shù)節(jié)氣141萬立方米

[加入收藏][字號(hào): ] [時(shí)間:2009-11-24 中國(guó)石油報(bào) 關(guān)注度:0]
摘要:  大港油田采油四廠創(chuàng)新通球技術(shù),單井干線實(shí)現(xiàn)常溫輸送,收獲了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)悉,單井干線應(yīng)用此項(xiàng)技術(shù)在國(guó)內(nèi)尚屬首例。   11月10日的報(bào)表顯示:這個(gè)廠在單井干線采用通球技術(shù)后,停用加熱爐25臺(tái),節(jié)約天然氣141萬立方米,節(jié)約泵...
  大港油田采油四廠創(chuàng)新通球技術(shù),單井干線實(shí)現(xiàn)常溫輸送,收獲了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)悉,單井干線應(yīng)用此項(xiàng)技術(shù)在國(guó)內(nèi)尚屬首例。

  11月10日的報(bào)表顯示:這個(gè)廠在單井干線采用通球技術(shù)后,停用加熱爐25臺(tái),節(jié)約天然氣141萬立方米,節(jié)約泵車熱洗干線費(fèi)用62萬元,節(jié)約加熱爐更換費(fèi)用240余萬元。

  采油四廠管理的板橋凝析油氣田,地處長(zhǎng)蘆鹽場(chǎng),管道多沿鹽池鋪設(shè),進(jìn)站距離長(zhǎng),熱量散失快。一般采用水套爐加熱輸送工藝,由于管道結(jié)蠟、結(jié)垢等原因,集輸系統(tǒng)耗氣常年居高不下,冬季日耗氣高達(dá)8.6萬立方米。

  為解決單井干線輸送耗能高的問題,這個(gè)廠借鑒大口徑管道的通球技術(shù),經(jīng)過兩年的反復(fù)摸索與實(shí)驗(yàn),終于獲得成功,從而實(shí)現(xiàn)了單井干線長(zhǎng)距離常溫輸送,不僅節(jié)約了管道加熱的能耗,而且有利于降低輸送回壓,降低管道蠟堵的風(fēng)險(xiǎn),延長(zhǎng)管道使用年限,降低后期維修工作量。

  據(jù)這個(gè)廠工藝所技術(shù)人員介紹,他們創(chuàng)新通球技術(shù)有兩個(gè)亮點(diǎn):一是使用了具有專利技術(shù)的發(fā)球閥,發(fā)球簡(jiǎn)便,不需放空,無泄漏,無污染,防盜性能強(qiáng);二是清蠟球具有較好的變形、抗油性,不易翻轉(zhuǎn),可以通過常規(guī)彎頭,且密封性強(qiáng),清蠟效果好!

  截至目前,此項(xiàng)技術(shù)已應(yīng)用于20口單井,每口井都見到了良好效果。板879-5井管道通球時(shí),清理出1.5立方米硬蠟,回壓由0.43兆帕降到了0.33兆帕。板821-15井管道結(jié)蠟嚴(yán)重,經(jīng)過單井干線通球后,回壓降低了0.15兆帕,停用了加熱爐及泵車熱洗管道,油井依然正常生產(chǎn)。
關(guān)鍵字: 通球技術(shù) 
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