此前,大慶石化煉油廠年120萬噸加氫裂化裝置的K-3102循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封,即采用國(guó)外公司的高壓干氣密封產(chǎn)品,在使用過程中,不但存在進(jìn)口備件交貨期長(zhǎng)、價(jià)格高等問題,而且僅有一套,密封一旦發(fā)生意外故障,易出現(xiàn)機(jī)組無密封備件的處境,將直接影響到生產(chǎn)裝置的安全運(yùn)行。
為改變這種現(xiàn)狀,大慶石化煉油廠對(duì)國(guó)內(nèi)各大煉油企業(yè)加氫裝置的進(jìn)口干氣密封使用狀況進(jìn)行廣泛細(xì)致的調(diào)研,在掌握各機(jī)組干氣密封運(yùn)行參數(shù)的基礎(chǔ)上,廠工程技術(shù)人員與成都一通密封有限公司共同研制開發(fā)干氣密封,形成比較成熟的干氣密封技術(shù)方案。今年裝置檢修期間,這個(gè)廠對(duì)年120萬噸加氫裂化裝置K-3102循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造。
投用前,大慶石化煉油廠對(duì)檢修規(guī)程和操作規(guī)程不斷進(jìn)行完善,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù),強(qiáng)化操作規(guī)程的培訓(xùn)工作,并與廠家密切合作,使干氣密封達(dá)到投用條件。9月16日,加氫裂化裝置檢修完工,開車一次成功。
此項(xiàng)目的研發(fā),為裝置長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)提供可靠保障,還可改變解決高壓干氣密封長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面。